3月14日,钢管分公司螺旋钢管厂前摆机组实现生产直径813毫米、壁厚14毫米规格钢管焊速新突破,焊接速度达到2.3米/分钟。
为确保济青线生产任务按期完成,螺旋钢管厂在缺少参数参考的情况下,不断摸索,逐步提升设备焊接速度,释放新机组产能。
“我们之前从来没有用这么快的速度进行焊接,焊接质量能保证吗?”试验初期,前摆机组班长陈伟伟担心地说。
“为了保证焊接质量的稳定性,我们可以先通过理论计算,确定理想结果,再根据结果,不断调整焊接工艺参数、移动焊点位置。”钢管分公司埋弧焊管自动焊首席技师何彪提出想法。
面对焊速提升带来的成型稳定要求高、气孔咬边难消除等问题,螺旋钢管厂集思广益,聚力攻坚,采用多阶段提速方法,完善成型工艺。精细挑选优质原料钢卷,进一步保证成型稳定性。同时,根据不同的焊接速度,设计不同的焊接工艺,结合焊缝宏观形貌和无损检测,优化焊接工艺。技术团队持续跟踪管型和焊缝质量,不断进行拉伸、冲击等理化检测,验证工艺的适用性与稳定性。
“熔渣粘在钢管两端表面,怎么敲都敲不掉。”听到调度员的反映,技术员童威迅速赶往现场,仔细观察,跟踪调研。
经检查,发现等离子切管设备切割时产生的熔渣会飞溅到钢管内壁,速度加快导致飞溅面积增大。于是,他仔细分析切割电流、切割速度与熔渣飞溅之间的关系,通过调整电流,缩小了钢管内壁飞溅分布区域,有效避免熔渣聚集。
大胆创新,不断探索,螺旋钢管厂在生产中不断积累经验。目前,螺旋前摆机组产品质量稳定,高效有序地完成了济青管道提升改造工程项目的保供任务。